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同力重機:立磨機粉磨系統常見故障的處理方法

發布時間:2017/6/9 15:58:36    作者:同力重機    瀏覽次數:4247

1、 操作方面振動的原因及處理措施

(1)喂料量小:立磨的喂料量必須適應磨機能力,每當喂料量低于額定產量,料層將逐漸變薄,磨輥面與磨盤面直接接觸引起振動。

處理措施:立即增加喂料量,適當降低輥壓,根據料層厚度的增加,掌握喂料量增加的幅度,待穩定料層50 mm左右后,恢復輥壓。

(2)當物料硬度低:易碎性好、輥壓相對高時,即使有30 mm~50 mm的厚度的料層,瞬間也有壓空的可能,從而引起振動。

處理措施:適當降低輥壓,增加噴水量,根據磨況增加喂料量。

2、 料層厚的原因及處理措施

(1)入磨物料粒度大于Φ 40 mm占80%以上,物料的內在水分減小,將形不成很好的料層,外循環量增大,后“飽磨”振動。

處理措施:減小喂料量,增加噴水量,適當增加輥壓。

(2)入磨物料過碎,粒度小于Φ5 mm占80%以上,會產生料層薄或“犁料”現象,引起振動。

處理措施:及時增加喂料量或減小輥壓。

3、噴水量

(1)噴水量過小,加上入磨物料的內在水分較小(1%左右),料層不易穩定,引起振動。

處理措施:增加噴水量,直至穩定料層。

(2)噴水量過大 ,加上入磨物料的內在水分大于3%,料層不易穩定,料層厚,磨盤上將會出現“犁料”現象,同樣會引起振動。

處理措施:迅速減小或關閉噴水量,直至穩定料層。

(3)斷水。料層的穩定主要是靠原料的濕度來控制,特別是用砂巖作硅質原料,鐵礦石做鐵質校正原料,因它們自身內在水分含量偏低,原料的濕度較小,再加上系統不帶余熱發電時,一旦斷水,入磨風溫偏高(300 ℃左右),料層的穩定性被破壞,引起磨機振動。

處理措施:迅速查找斷水原因,給定合適的噴水量。當然,有的廠家石灰質原料水分含量大于3%,用黏土作硅質原料,鐵粉(硫酸渣)作鐵質校正原料,因自身內在水分含水量較高,而且系統帶余熱發電,入磨風溫在200 ℃以下,磨機不用噴水也可以形成理想的料層。

4、輥壓的匹配

相對物料的粒度、易碎性和水分,喂料量同磨輥的壓力成正比。一般情況,喂料量大,輥壓大,喂料量小,輥壓小,但輥壓匹配不合理也能引起磨機振動,輥壓相對喂料量過高,將會引起料層薄而振動,輥壓過低將會引起“飽磨”振動。

處理措施:給定合適輥壓,大小靠日常生產經驗所得。

5、飽磨

引起立磨飽磨的原因一般有:喂料量過大、選粉機轉速過快、內循環過大、輥壓低、循環負荷過大,或者通風量小,產生的粉料過多,超過了通過磨內的氣體攜帶能力,后,物料將磨輥埋上,引起振動。

處理措施:適當降低選粉機轉速,增加輥壓,增大拉風量,穩定磨機工況。

6、升、降輥的時機

(1) 噴水管道斷裂

當噴水量適當(經驗所得),出磨溫度適中,但磨機料層卻不穩,原因是磨內某一噴水管道因風蝕而斷裂,部分噴水落入噴口環或被熱氣流帶走,磨盤上相對噴水量少,料層不穩,磨機振動。

處理措施:在噴水管外部增加耐磨護套并定期更換。

(2) 金屬或異物進入磨內

立式輥磨是高壓力操作,磨內有螺栓松動、螺栓處脫焊、三道鎖風閥壁板脫落等,都會引起磨機振動。當鐵質等金屬異物進入磨內時,不僅有可能造成磨輥和磨盤硬化層的崩裂,還會引起壓力層的沖擊,引起振動。

處理措施:在物料入磨前和外循環系統的適當位置安裝金屬探測儀和除鐵器,阻止金屬等異物入磨,要經常清理被除鐵質物,以確保除鐵器的正常使用。

(4 )液壓站氮氣囊的預加壓力不平衡

當氮氣囊壓力過高或過低,氮氣囊不平衡時,則各拉桿的緩沖力不同,使磨機產生振動。壓力過高、過低都會導致氮氣緩沖能力減弱,也易使磨機振動偏大。

處理措施:每個氮氣囊的預加載壓力要嚴格按設定值給定,并定時對其檢查,若氮氣壓力不夠,及時補充,防止其漏油、漏氣,造成壓力不正常。

(5)擋料環過低或過高

擋料環低于50 mm,很難保證料層的平穩;擋料環高于80 mm,初磨后的部分物料不能落入噴口環進行外循環,入磨物料粒度達不到合理的級配,易磨性差,嚴重時物料將磨輥埋住,引起超振幅振動停磨。

處理措施:應根據當地物料的易碎性安裝合適高度的擋料環。

二、立磨循環提升機負荷增大的故障原因及處理措施

1. 出磨外循環量增大,外循環提升機電流突然增高,增高后的電流穩定

(1)磨機剛啟動后,因研磨壓力達不到負荷要求,剛入磨的物料粉碎性差,外循環量相對較大。但隨著輥壓的增高,外循環量很快穩定正常。

(2)T10M型立磨兩側平料板后邊噴口環上蓋板脫落,風量不變,增加了通風橫截面,降低了風速,物料不能被高速風帶起,外循環量明顯增加。這時的外循環料粒度比正常偏小。

處理措施:停磨安裝噴口環上的蓋板。

(3)磨機殼體內入磨溜子磨透,一部分原料沒有落到磨盤上,而是直接落入噴口環內進行外循環。這時的外循環料粒度比原來偏大50%。

處理措施:停磨補焊入磨溜子。

2. 出磨外循環量減小,提升機負荷增大

(1)出磨外循環量減小,循環提升機電流增高后穩定,經檢查,發現提升機出料溜子或入磨溜子內堵一異物,縮小了溜子的橫截面,部分物料堵塞在提升機內。

處理措施:立即采取措施清除溜子內堵塞物。

(2)提升機出料或入磨溜子堵死,出磨外循環量減小,循環提升機電流不斷增高。若不采取措施,提升機將超負荷跳停。

處理措施:停磨清堵提升機出料溜子或入磨溜子。

三、立磨堵料的故障原因及處理措施

(1)磨機振動持續在較高的水平線上波動。這種振動不同于正常運行時小幅度振動,也不同于因磨腔里進鐵件而產生的突發性振動(瞬間有很高的峰值),它是在比正常振動值高1~2 mm/s的振幅上持續振動。

(2)磨機差壓降低,選粉機負荷降低,磨機出口溫度升高,入磨三道鎖風閥或回轉下料器跳停,磨機振動持續在較高的水平線上波動。

以上兩種情況的處理措施:立即清理入磨溜子堵塞現象。

(3)三道鎖風閥上部的下料溜子堵料。雨季較多,當入磨物料較濕時,物料易在入磨的三道鎖風閥溜子處粘結,導致三道鎖風閥上部的下料溜子堵料,嚴重時會造成停機。

處理措施:在三道閥下料溜子處安裝空氣炮,同時從窯尾廢氣的熱風管道處引熱風至三道閥鎖風下料溜子處,對物料進行預熱烘干。并且崗位加強巡檢力度,每隔一段時間用錘擊打三道鎖風閥下料溜子,預防物料在管道內掛壁。

(4)三道鎖風閥的閥板卡料。三道鎖風閥板卡料是由于三道鎖風閥閥板與側壁的間隙過大,使個別塊狀物卡在閥板與側壁之間。

處理措施:在三道閥板的兩側焊接擋板,很少有塊狀物卡在三道閥與壁板粘結,導致回轉下料器處溜子堵料。

(5)回轉下料器粘料。當入磨物料較濕時,物料易在入磨的回轉下料器內粘結,導致回轉下料器處溜子堵料。

處理措施:RM型立磨將回轉下料器葉片設計為空心,從窯尾廢氣的熱風管道處引熱風通過,靠近葉片表面的濕料進行預熱烘干,很大程度上減少了粘料現象。

(6)回轉下料器卡料。與三道鎖風閥的閥板卡料一樣, 是由于回轉下料器葉片與側壁的間隙過大,使個別塊狀物卡在葉片與側壁之間。

處理措施:經常檢查回轉下料器葉片與側壁的間隙,一旦磨損嚴重,間隙過大,就及時補焊,確保回轉下料器葉片與側壁不摩擦為準,這樣可減少卡料現象。


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